河北新闻网讯(王杨、曹莹莹)河钢集团张宣科技聚焦“近零碳排”冶炼全流程,通过持续优化生产工艺,充分释放设备效能。近日,该公司成功开发的高品质汽车用材料,经初步检测,材料质量良好,超低氢含量有效解决材料深加工氢脆的难题,为进一步提升绿色高端材料竞争力创造有利条件。
·全流程管控解决控氢难题
8月27日,张宣科技“近零碳排”电炉产线正按订单计划组织生产。该产线作业长季彭飞介绍说:“本次订单生产,出站氢含量全部控制在1.5ppm左右,满足工艺控制要求。”
本次订单对氢含量指标有着严格要求,为解决这项技术问题。该产线组织技术骨干成立专项研发小组,围绕成分中氢含量控制展开专项攻关。攻关过程中,研发小组严控入炉原料结构、电炉供电时间、埋弧操作等关键工艺,有效控制成分中的微量元素,提高洁净度。同时结合雨季特点,小组制定一系列行之有效的物料防潮措施,优化合金烘烤时间,加强物料烘烤效果,提高电炉终点氢含量控制的稳定性。在成分精调环节,研发小组强化脱氧操作,提高钢水纯净度。并根据产品对氢元素含量的要求,优化抽真空保持时间,推动氢元素充分去除,满足高品质材料性能需求。
·优化关键工艺提升产品质量
“高品质汽车用材料表面质量和内部性能均有提升。”8月28日,近零碳排产线技术骨干感叹着关键工艺的优化成效。
三季度以来,张宣科技增强质量管理意识,高度关注对产品质量产生影响的生产环节,开展靶向攻关,持续优化生产工艺,聚力提升产品质量。
冷却工艺对产品的内部组织结构和性能起到关键作用,其装备精度对质量的过程控制具有重要影响。接到订单的生产任务后,该产线组织技术骨干系统研究品种特性,分析作业流程,开展工装精度提升攻关。
在生产确认会上,大家对关键工艺变化一致认同。为此,该产线技术骨干对扇形段喷嘴分布情况进行检查,详细测量水量覆盖面积,结合前期积累的大量生产数据,进一步优化弯曲段幅切水量,减小冷却水管路喷嘴开口度,保证材料表面温度、中心温度均匀降低,杜绝质量缺陷风险。
“冷却水流量优化后,不仅使材料均匀结晶,而且提高了过程中动态降温效果,材料表面及内部质量显著提升。”该产线技术骨干这样评价工艺改造效果。
股票十倍配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。